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泰興市揚子醫(yī)藥化工有限公司“5.3”一般閃爆事故調(diào)查報告

發(fā)布時間:2020-10-19 來源: 對照材料 點擊:

 泰興市揚子醫(yī)藥化工有限公司“5.3 ”一般閃爆事故調(diào)查報告 2018 年 5 月 3 日 13 時 49 分左右,泰興市揚子醫(yī)藥化工有限公司加氫車間 1號氫化釜撤催化劑作業(yè)過程中發(fā)生釜內(nèi)閃爆,事故導致 1 人死亡,直接經(jīng)濟損失144.6 萬元。

  依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第 493 號)等法律法規(guī)的規(guī)定,按照泰州市人民政府授權(quán),2018 年 5月 7 日,泰州市安監(jiān)局牽頭成立了由市公安局、總工會等部門組成的事故調(diào)查組,同時邀請?zhí)┲菔腥嗣駲z察院派員參加,對這起事故進行調(diào)查。事故調(diào)查組委托專業(yè)鑒定機構(gòu)對事故物證進行鑒定,聘請 3 位專家組成專家組對事故原因進行分析。

 調(diào)查組按照“四不放過”和“科學嚴謹、依法依規(guī)、實事求是、注重實效”的原則,通過現(xiàn)場勘察、調(diào)查取證、專家論證、綜合分析,查明了事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡和直接經(jīng)濟損失情況,認定了事故性質(zhì)和責任,提出了對有關(guān)責任人和責任單位的處理建議,并提出事故防范及整改措施建議。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

  (一)事故單位情況

  (略)

  (二)工藝及現(xiàn)場勘驗情況

  揚子醫(yī)藥主要產(chǎn)品為對硝基苯酚、對氨基苯酚,生產(chǎn)工藝為:以對硝基氯化苯為原料,采用水解法生成對硝基苯酚鈉(中間產(chǎn)品),再經(jīng)鹽酸酸化后生產(chǎn)對硝基苯酚;以對硝基苯酚為原料,雷尼鎳(遇空氣自燃,一般浸沒于水或乙醇溶液中保存使用)作為催化劑,進行加氫反應(yīng),還原生成對氨基苯酚。

  經(jīng)現(xiàn)場勘驗,本次發(fā)生事故的為加氫車間 1 期對氨基苯酚生產(chǎn)線 1 號氫化釜,位于車間二樓加氫崗位平臺西側(cè),F(xiàn)場提取 1 號氫化釜內(nèi)殘留部分物料,經(jīng)鑒定為某某濃度乙醇溶液和雷尼鎳的混合物料。

  二、事故經(jīng)過及應(yīng)急處置情況

  (一)事故發(fā)生經(jīng)過

 2018 年 5 月 2 日,揚子醫(yī)藥準備全廠停產(chǎn)檢修。加氫 1 期 1 號氫化釜在 5月 3 日 0 時 53 分反應(yīng)結(jié)束,經(jīng)過靜置和壓料作業(yè),并進行了兩次乙醇洗滌作業(yè)。5 時 44 分進自來水(約 200 升)并開啟攪拌,一直到事故發(fā)生。

  5 月 3 日下午,加氫車間副主任王某某安排 1 號氫化釜撤催化劑作業(yè)。13時 41 分許,1 號氫化釜人孔打開。王某某隨后三次逐步打開該釜上真空閥,致使大量空氣吸入 1 號氫化釜,與釜內(nèi)乙醇蒸汽形成爆炸性混合氣體。接著王某某走到該釜人孔口,用水沖洗 1 號氫化釜攪拌槳葉及釜壁上的殘余催化劑。沖洗過程中,1 號氫化釜閃爆,王某某被爆炸沖擊波“撞飛”。

  (二)應(yīng)急處置情況

  事故發(fā)生后,現(xiàn)場人員立即撥打“110”“120”電話。經(jīng)“120”隨車醫(yī)生現(xiàn)場檢查確認,王某某已死亡。

  (三)人員傷亡及直接經(jīng)濟損失情況

  1.人員傷亡情況:事故造成 1 人死亡(王某某,男)。

  2.事故造成的直接經(jīng)濟:本次事故造成直接經(jīng)濟損失 144.6 萬元。

  三、事故原因和性質(zhì)

  (一)事故直接原因

  王某某違章作業(yè),在 1 號氫化釜人孔打開的狀態(tài)下,未充氮氣保護,反而打開真空泵,導致大量空氣吸入反應(yīng)釜內(nèi),與乙醇蒸氣形成爆炸性混合氣體,同時催化劑雷尼鎳遇空氣自燃,引發(fā)閃爆,是此次事故發(fā)生的直接原因。

  (二)事故間接原因

  1.崗位操作規(guī)程不完善

  揚子醫(yī)藥對撤催化劑(雷尼鎳)作業(yè)未制定單獨的安全操作規(guī)程,僅在操作要領(lǐng)卡中原則規(guī)定,人孔打開后應(yīng)對釜內(nèi)充氮氣。對撤催化劑過程中雷尼鎳遇空氣自燃等事故風險防范措施規(guī)定不嚴格、不明確。

  2.作業(yè)審批流于形式

  企業(yè)檢修車間對檢修作業(yè)審批把關(guān)不嚴,未現(xiàn)場確認隔絕空氣措施落實情況,隨意簽發(fā)檢維修作業(yè)票;由機修工現(xiàn)場辨識作業(yè)安全風險、制定風險防控措施,企業(yè)安全監(jiān)督措施不到位。

  3.相關(guān)人員履職不到位

 揚子醫(yī)藥主要負責人、生產(chǎn)負責人等相關(guān)管理人員未切實履行安全管理職責,安全隱患排查治理和對員工安全教育培訓工作不到位,員工違章作業(yè),未得到及時制止、糾正,埋下了事故隱患。

  (三)事故性質(zhì)

  經(jīng)調(diào)查認定,泰興市揚子醫(yī)藥化工有限公司“5.3”閃爆事故是一起生產(chǎn)安全責任事故。

  四、事故責任的認定以及對事故責任人員和單位的處理建議

  (一)事故責任人及處理建議

  1.王某某,加氫車間副主任,在氫化釜撤催化劑作業(yè)過程中,違章作業(yè),對事故的發(fā)生負有責任,鑒于其在事故中死亡,建議不予追究。

  2.錢某某,泰興市揚子醫(yī)藥化工有限公司機修車間主任,未現(xiàn)場確認隔絕空氣措施落實情況簽發(fā)檢維修作業(yè)票,對事故發(fā)生負有責任,建議由揚子醫(yī)藥按照公司有關(guān)規(guī)章制度予以處理。

  3.蘇某某,泰興市揚子醫(yī)藥化工有限公司副總經(jīng)理,負責公司日常生產(chǎn)管理工作。未對生產(chǎn)作業(yè)行為進行風險分析并制定相應(yīng)的操作規(guī)程,對事故的發(fā)生負有責任,建議由揚子醫(yī)藥按照公司有關(guān)規(guī)章制度予以處理。

  4.任某某,泰興市揚子醫(yī)藥化工有限公司總經(jīng)理,作為企業(yè)主要負責人,未組織相關(guān)人員建立健全安全操作規(guī)程,未有效實施本單位安全教育培訓工作,對事故的發(fā)生負有責任,建議由泰州市安監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十二條第(一)項的規(guī)定,對其處以 2017 年年收入 30%的罰款。

  (二)事故責任單位及處理建議

  揚子醫(yī)藥,員工安全教育培訓不到位,未能督促員工認真執(zhí)行撤催化劑操作要點,對撤催化劑作業(yè)事故風險分析不到位,對事故的發(fā)生負有責任,建議由泰州市安監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第一百零九條第(一)項的規(guī)定,對揚子醫(yī)藥處以人民幣 35 萬元罰款。

  五、事故防范和整改措施建議

  (一)揚子醫(yī)藥應(yīng)從此次事故中深刻吸取教訓,建立安全總監(jiān)與專門安全管理機構(gòu)直接對總經(jīng)理負責的安全生產(chǎn)管理體系;重新制定審批催化劑撤換等各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;認真做好作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育培訓,提高

 作業(yè)人員安全意識和操作技能;規(guī)范作業(yè)審批流程,嚴格落實各項安全防范措施,確保作業(yè)安全。同時揚子醫(yī)藥應(yīng)重新對全廠的生產(chǎn)裝置進行安全設(shè)計診斷,開展精細化工反應(yīng)安全風險評估工作,確保生產(chǎn)工藝安全可靠。

  (二)泰興市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會要督促園區(qū)內(nèi)企業(yè)認真吸取事故教訓,切實履行安全生產(chǎn)屬地監(jiān)管責任,加大轄區(qū)內(nèi)危險化學品企業(yè)的安全監(jiān)管,加大隱患排查督促力度,防止類似事故再次發(fā)生。

  (三)泰興市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局要在全市范圍內(nèi)組織事故警示教育,督促全市化工企業(yè)認真吸取此次事故教訓,督促化工企業(yè)定期修編安全生產(chǎn)管理制度與操作規(guī)程,督促企業(yè)加強員工崗位安全培訓。

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