[基于PLC表指令實現(xiàn)隨機呼叫生產(chǎn)線的控制]怎么修改呼叫siri指令
發(fā)布時間:2020-02-16 來源: 人生感悟 點擊:
摘要:在成套生產(chǎn)線控制中,有許多控制任務均為呼叫控制,這類控制任務多屬隨機控制,其難點在于呼叫信號是實時無規(guī)律的出現(xiàn)。本文以工程項目為案例,詳細介紹了如何使用西門子S7-200 PLC的表指令,設計隨機呼叫控制軟件的方法和步驟。
關鍵詞:隨機;表指令;表格式;先入先出
中圖分類號:TP23文獻標識碼:A
1概述
在成套生產(chǎn)線控制中,有許多控制任務均為隨機問題,例如,珠海南工業(yè)區(qū)數(shù)控教學模型機廠成套生產(chǎn)線的設計,就是典型的隨機呼叫控制系統(tǒng)設計,該生產(chǎn)線控制要求如下:
1.系統(tǒng)上電時,料車處于起始位置接受工站的呼叫信號。
2.各個工站的呼叫信號隨機出現(xiàn),料車在諸多的隨機呼叫信號中,能尋找出最先呼叫的工站,并自動移到該呼叫的工站停。當該工站裝配完畢,發(fā)出完畢信號后,料車能自動判斷在呼叫信號中次先呼叫的工站,并自動移動到次先呼叫的工站,如此類推,最后自動移動到最晚呼叫的工站。
3.每個工站操作臺上安裝呼叫按鈕和工作完畢按鈕,按下呼叫按鈕,料車能記憶呼叫信號,并移動到本站停,按下工作完畢按鈕,料車將自動移向記憶的下一工站。
由于隨機呼叫控制的難點在于呼叫信號是實時無規(guī)律的出現(xiàn)。采用PLC控制時,其難點在于軟件的設計,要將無規(guī)律的呼叫信號,通過軟件處理成有規(guī)律的呼叫信號,才能準確無誤的實現(xiàn)對隨機呼叫生產(chǎn)過程的控制。作者使用西門子S7-200 PLC的表指令,成功完成了該生產(chǎn)線的隨機呼叫控制設計。
2表格指令
西門子S7-200 PLC表格操作指令主要有三條:填表(ATT)指令、先入先出(FIFO)指令、后入先出(LIFO)指令,見LAD指令圖1、圖2、圖3、所示。
2.1填表指令
見圖1,向表格(TBL)中加入字值(DATA)。
EN端:置數(shù)脈沖(上沿脈沖);DATA端:要填入的數(shù)據(jù)所在的字號;TBL端:表格的第1個字地址;ENO端:錯誤條件設置。
2.1.1表格的格式
2.1.2填表指令使用要點
2.1.2.1填入表中的數(shù)據(jù)排列順序:1234 → 4321
2.1.2.2數(shù)據(jù)填入的行號= 起步計數(shù)值+1
2.1.2.3對表格的第1個字地址賦表格數(shù)據(jù)行長度值, 對表格的第2個字地址賦起步計數(shù)值。
2.1.2.4源數(shù)據(jù)裝入到源數(shù)據(jù)字中的方法:數(shù)據(jù)塊中填寫或使用第1次脈沖和MOV指令傳送。
2.2先入先出指令
見圖2,每次執(zhí)行指令時,表格中的行計數(shù)減1。
EN端:使能(上沿脈沖); TBL端:表格中的首地址; DATA端:要移出的數(shù)據(jù)存放的內存位置(字型);ENO端:錯誤條件設置。
設置ENO = 0的錯誤條件;SM1.5 空表;如果從空表中移除,SM1.5被設為1。必須最先設定最大表行數(shù),否則表格無效。所有的表格讀取和表格寫入指令必須用脈沖上沿指令。
2.3后入先出指令
見圖3,將表格中的最新(或最后)一個數(shù)據(jù)移至輸出內存地址。
EN端:使能(上沿脈沖); TBL端:表格中的首地址; DATA端:要移出的數(shù)據(jù)存放的內存位置(字型);ENO端:錯誤條件設置。
設置ENO = 0的錯誤條件;SM1.5 空表;如果從空表中移除,SM1.5被設為1。必須最先設定最大表行數(shù),否則表格無效。所有的表格讀取和表格寫入指令必須用脈沖上沿指令。
3控制設計
3.1硬件設計方案
生產(chǎn)線由八段組成,八段連接成環(huán)形安裝,每段六個工位。每段設計如下
每工位設置一個無觸點開關,提供工位的位置信號。每工位設置工位按鈕盒,布置呼叫和工作完畢按鈕共兩個,指示燈若干個。
使用1臺CPU226作為主站,7臺CPU224作從站,通過Wincc組態(tài),連成網(wǎng)絡如下圖所示。
3.2隨機呼叫軟件設計
清零程序:
因起步計數(shù)值為零,故從起步計數(shù)開始包括3行數(shù)據(jù)行再多幾行一起清零,并對FIFO指令的取出數(shù)據(jù)存放字VW20清零。
LD SM0.1
FILL +0, VW12, 7//起步計數(shù) VW12
MOVW +0, VW20//取出的數(shù)VW20
原位程序:
LD I0.6//原位開關
OSM0.1
OM2.0
=M2.0 //車在原位的信號
送工站號到源數(shù)據(jù)字中的程序:
LD M2.0
LPS
AI0.0//站1呼叫按鈕
EU
MOVW +1, VW100
LRD
AI0.2 //站2呼叫按鈕
EU
MOVW +2, VW100
LPP
AI0.4 //站3呼叫按鈕
EU
MOVW +3, VW100 //工站的呼叫信號發(fā)出將工站號送入源數(shù)據(jù)字VW100中存放
填表程序:
LD I0.0//站1呼叫按鈕
EU
LD I0.2//站2呼叫按鈕
EU
OLD
LD I0.4//站3呼叫按鈕
EU
OLD
ATTVW100, VW10//呼叫信號發(fā)出將源數(shù)據(jù)存放字中的工站號填進表中
工作完畢程序:
LD SM0.0
LPS
AI1.1//站1位置開關
AI0.1//站1完畢按鈕
EU
=M3.3//站1完信號
LRD
AI1.2//站2位置開關
AI0.3 //站2完畢按鈕
EU
=M3.4//站2完信號
LPP
AI1.3//站3位置開關
AI0.5//站3完畢按鈕
EU
=M3.5//站3完信號
站1取數(shù)程序:站1呼叫第1次取數(shù)和站1完畢再次取數(shù)的程序:
LD I0.0//站1呼叫按鈕
EU
OM1.3
AN M3.3//站1完信號
=M1.3//站1完取數(shù)
TONT37, +20//站1呼叫取數(shù)
站2取數(shù)程序: 站2呼叫第1次取數(shù)和站2完畢再次取數(shù)的程序:
LD I0.2//站2呼叫按鈕
EU
OM1.4
AN M3.4//站2完信號
=M1.4 //站2完取數(shù)
TONT38, +20 //站2呼叫取數(shù)
站3取數(shù)程序: 站3呼叫第1次取數(shù)和站3完畢再次取數(shù)
LD I0.4 //站3呼叫按鈕
EU
OM1.5//站3完取數(shù)
AN M3.5//站3完信號
=M1.5
TONT39, +20//站3呼叫取數(shù)
取數(shù)程序: 按鈕呼叫時取1次數(shù),工作完畢再取1次數(shù)。
LD T37//站1呼叫取數(shù)
OT38//站2呼叫取數(shù)
OT39//站3呼叫取數(shù)
EU
LD M1.3//站1完取數(shù)
ED
LD M1.4//站2完取數(shù)
ED
OLD
LD M1.5//站3完取數(shù)
ED
OLD
OLD
FIFO VW10, VW20//表首址VW10,取出的數(shù)VW20。
取出的數(shù)與工位號1比較,發(fā)出電機啟動信號的程序:
LDW= VW20, +1//取出的數(shù)VW20
EU
M4.1
AN I1.1//站1位置開關
=M4.1 //站1起動電機
取出的數(shù)與工位號2比較,發(fā)出電機啟動信號的程序:
LDW= VW20, +2 //取出的數(shù)VW20
EU
OM4.2
AN I1.2//站2位置開關
=M4.2//站2起動電機
取出的數(shù)與工位號3比較,發(fā)出電機啟動信號的程序:
LDW= VW20, +3//取出的數(shù)VW20
EU
OM4.3
AN I1.3//站3位置開關
=M4.3//站3起動電機
電機正轉控制程序:
LD M4.1//站1起動電機
OM4.2//站2起動電機
AN Q0.7//電機反轉
=Q0.0//電機正轉
電機反轉控制程序:
LD M4.3//站3起動電機
OI1.5//手動調整2
AN Q0.0//電機正轉
=Q0.7//電機反轉
4結束語
對于隨即呼叫生產(chǎn)線的控制,通常難點就在于信號無規(guī)律的出現(xiàn),當使用可編程控制器控制時,用常規(guī)指令編程,不僅難度大、程序長,而且調試時間長。西門子S7-200 PLC提供的填表指令,實質就是對堆棧進行的操作,數(shù)據(jù)可進行先入后出或后入先出的操作。在隨即呼叫生產(chǎn)線的控制中,使用該指令將無規(guī)律的呼叫信號,整理成有記憶有規(guī)律的信號,經(jīng)生產(chǎn)線投入使用以來,證明運行完全可靠,準確的實施了預期的控制任務,滿足了生產(chǎn)要求。
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